Shell煤氣化裝置中煤粉流量調(diào)節(jié)閥性能研究
煤粉流量調(diào)節(jié)閥在國內(nèi)氣流床粉煤氣化裝置中廣泛使用,對(duì)于調(diào)節(jié)控制煤粉流量發(fā)揮著重要作用,在中國石化安慶分公司的Shell煤氣化裝置上,對(duì)進(jìn)口煤粉流量調(diào)節(jié)閥進(jìn)行性能測(cè)試和研究,結(jié)果表明,該煤粉流量調(diào)節(jié)閥在其開度低于20%時(shí),閥門開度變化對(duì)流量的調(diào)節(jié)最為敏感,開度大于40%后,幾乎沒有調(diào)節(jié)流量的作用。分別給出了在煤粉循環(huán)系統(tǒng)和氣化爐運(yùn)行系統(tǒng)中該調(diào)節(jié)閥的壓降特性及其壓降占系統(tǒng)總壓降的分率值,并對(duì)提升閥門性。
氣流床粉煤氣化因其在煤種適應(yīng)性和設(shè)備使用壽命等方面的優(yōu)勢(shì),已越來越多地應(yīng)用于各類化工生產(chǎn)。粉煤加壓高濃度氣力輸送是一個(gè)復(fù)雜的過程,更是粉煤加壓氣化的關(guān)鍵技術(shù)之一。實(shí)現(xiàn)粉煤高濃度、穩(wěn)定以及可控的氣力輸送,是粉煤氣化裝置實(shí)現(xiàn)長周期運(yùn)行的必要前提。通常改變煤粉輸送壓差或者輸送氣量,能在一定程度上調(diào)節(jié)煤粉流量,但是這種調(diào)節(jié)方式不夠靈活,且調(diào)節(jié)范圍有限,目前已經(jīng)開車運(yùn)行的氣流床煤粉氣化裝置上,大都采用特殊結(jié)構(gòu)的進(jìn)口或國產(chǎn)煤粉流量調(diào)節(jié)閥來調(diào)節(jié)控制煤粉流量,該閥門成為粉煤氣化裝置上的關(guān)鍵閥門之一。但是,由于生產(chǎn)裝置平穩(wěn)運(yùn)行的需要,人們?cè)趯?duì)該閥門的性能及其在煤粉輸送系統(tǒng)中的作用等方面的研究分析還很不夠,基于此,在中國石化科技項(xiàng)目支持下,中國石化安慶分公司、寧波工程公司和華東理工大學(xué)合作,在中國石化安慶分公司Shell煤氣化裝置上的粉煤輸送系統(tǒng)上,開展了進(jìn)口煤粉流量調(diào)節(jié)閥性能的測(cè)試研究。本文介紹了對(duì)該裝置中煤粉流量調(diào)節(jié)閥主要工藝性能的研究結(jié)果,包括閥門開度與煤粉流量的關(guān)系和閥門壓降特性等,以期對(duì)閥門結(jié)構(gòu)及性能優(yōu)化、裝置操作參數(shù)優(yōu)化等提供有益的參考。
1、實(shí)驗(yàn)部分
中國石化安慶分公司采用Shell粉煤氣流床氣化工藝生產(chǎn)合成氣化工藝生產(chǎn)合成氣,煤氣化裝置運(yùn)行不斷實(shí)現(xiàn)新突破,保持著同類型裝置連續(xù)運(yùn)行的最長記錄。該Shell粉煤氣化的供料系統(tǒng)采用A B雙系列、雙下料的給料罐結(jié)構(gòu),分別向4條煤粉管線輸送煤粉,并通過4個(gè)煤燒嘴進(jìn)入氣化爐,其中,給料罐A向1#和2#煤粉管線供煤,給料罐B向3#和4#煤粉管線供煤。4個(gè)煤粉流量調(diào)節(jié)閥(13FV0101,13FV0201,13FV0301和13FV0401)分別設(shè)置在給料罐A\B下方的4條煤粉管線上(見圖1),用于調(diào)節(jié)煤粉流量。
圖1 煤粉流量調(diào)節(jié)閥
煤粉從給料罐出料,在高壓氮?dú)庾饔孟拢?jīng)過煤粉流量調(diào)節(jié)閥,沿程通過3段彎管、約31.5m的豎直上管線以及約13.9m的水平管線達(dá)到煤燒嘴所在平臺(tái),在進(jìn)入煤燒嘴之前,各路管線上均設(shè)有煤粉三通閥,經(jīng)過三通閥的煤粉或通過煤燒嘴進(jìn)入氣化爐,或通過煤粉循環(huán)管線送回常壓煤粉倉。該循環(huán)管線的設(shè)置目的:一是用于標(biāo)定或校核煤粉管線上的煤粉計(jì)量系統(tǒng):二是用于煤粉投料之關(guān)預(yù)先建立起穩(wěn)定的煤粉流量,通過三通閥可直接將煤粉切入氣化爐內(nèi),所以在循環(huán)管線上設(shè)置了一個(gè)稱之為減壓器的阻力部件,以提升循環(huán)管線上的壓力:三是氣化系統(tǒng)停車時(shí),切換閥門將煤粉送入常壓粉倉,由此可見,煤粉三通閥將煤粉輸送系統(tǒng)劃分為兩部分:一部分為煤粉循環(huán)系統(tǒng),另一部分為氣化爐運(yùn)行系統(tǒng)(見圖2a和圖2b)。
圖2 Shell氣化裝置2#煤粉管線簡圖
在該工業(yè)裝置上選取2#煤粉管線上的煤粉流量調(diào)節(jié)閥為研究對(duì)象,輸送管線上的壓力分別通過設(shè)在豎直管線的測(cè)壓點(diǎn)(13PI0201,記為p1)、三通閥前的測(cè)壓點(diǎn)(13PI0202,P2)以及在循環(huán)管線減壓器(X-1311B)前端的測(cè)壓點(diǎn)(13PI0204,記為p3)測(cè)量。煤粉輸送量則通過設(shè)置在豎直管線上的速度計(jì)(13SIC0201)和煤粉密度計(jì)(13DI0201)進(jìn)行測(cè)量。煤粉流量調(diào)節(jié)閥開度可在DCS系統(tǒng)上調(diào)節(jié),并實(shí)時(shí)觀測(cè)記錄。
2、結(jié)果與討論
2.1、煤粉循環(huán)系統(tǒng)的調(diào)節(jié)閥性能
氣化爐開車前,在煤粉循環(huán)系統(tǒng)中,保持給料罐A的壓力一定,煤粉速度設(shè)定為約7m/s,逐漸改變粉煤流量調(diào)節(jié)閥的閥門開度,獲得一系列與之對(duì)應(yīng)的煤粉流量以及工況條件(見表1),同時(shí)記錄下各測(cè)壓點(diǎn)的壓力數(shù)值。
表1 2#煤粉管線不同閥門開度下工況條件(煤粉循環(huán)系統(tǒng))
圖3給出了2#煤粉管線中不同閥門開度下的煤粉流量變化情況,由圖3可知,閥門開度較小時(shí)(<40%),其變化引起的煤粉流量變化幅度較大,當(dāng)閥門開度大于40%后,煤粉流量幾乎不再發(fā)生變化,即調(diào)節(jié)閥對(duì)煤粉流量已基本無調(diào)節(jié)作用。
圖3 閥門開度與流量的關(guān)系
煤粉流量隨閥門開度變化的定量數(shù)據(jù),即閥門開度每增加1%引起的粉煤流量變化量見第43頁圖4,由圖4可知,閥門開度為12%時(shí),每增開1%的閥門開度,煤粉流量增加量>10000kg/h:閥門開度從12%增加至20%時(shí),每增開1%的閥門開度,煤粉流量平均增加約740kg/h:從20%增至40%時(shí),每增開1%的閥門開度,煤粉流量平均增加約150kg/h:閥門開度大于40%時(shí),煤粉流量基本穩(wěn)定在20000kg/h,幾乎不再變化。
圖4 閥門開度與流量變化量的關(guān)系
煤粉流量調(diào)節(jié)閥之所以能夠調(diào)整流量,主要在于其改變了煤粉的流通面積,調(diào)整了閥門的局部阻力,通過測(cè)試煤粉管線壓力和壓差等數(shù)據(jù),獲得了煤粉循環(huán)系統(tǒng)在不同閥門開度下煤粉流量調(diào)節(jié)閥和減壓器的壓降數(shù)據(jù),以及各自壓降占輸送總壓降的比例,實(shí)驗(yàn)條件為保持給料罐與常壓粉倉的壓差為4.4MPa,測(cè)試結(jié)果見表2,由于測(cè)壓點(diǎn)p1在煤粉流量調(diào)節(jié)閥下游不遠(yuǎn)處,近似認(rèn)為給料罐與p1的壓差是由閥門造成的,同樣地,近似認(rèn)為p3與常壓粉倉之間的壓差是減壓器的壓降。
由表2可知,在閥門開度低于40%時(shí),閥門的局部阻力較大,閥門壓降占系統(tǒng)總壓降的分率較高:閥門開度達(dá)到40%時(shí),閥門壓降僅為系統(tǒng)總壓降的3.4%,而開度為60%時(shí),這一比例甚至低于1%,相反,在閥門開度到40%時(shí),減壓器的壓降分率超過80%,如此大的減壓器壓降,使其入口壓力能夠與氣化爐壓力匹配,對(duì)煤粉投料起到穩(wěn)定作用,但長時(shí)間的煤粉循環(huán),會(huì)對(duì)減壓器管壁造成磨損,所以需要采用耐磨材料。
表2 煤粉流量計(jì)調(diào)節(jié)閥和減壓器壓降特性
2.2、氣化爐運(yùn)行系統(tǒng)的調(diào)節(jié)閥性能
在氣化爐開車過程中,測(cè)試了氣化爐運(yùn)行系統(tǒng)各參數(shù),以研究煤粉流量調(diào)節(jié)閥性能(見表3),受空分裝置影響,測(cè)試過程中氣化爐尚未達(dá)到設(shè)計(jì)負(fù)荷運(yùn)行,每條煤粉管線的煤粉流量約為12t/h-13t/h。
表3 氣化爐運(yùn)行時(shí)2#煤粉管線相關(guān)參數(shù)
氣化爐運(yùn)行過程中,煤粉調(diào)節(jié)閥開度為16%-18%,由表3可知,煤粉管線的總壓降即輸送壓差約為0.9MPa,其中煤粉流量調(diào)節(jié)閥的壓降約為0.6MPa-0.8MPa,閥門壓降占總壓降的分率高達(dá)70%-83%,煤粉流量調(diào)節(jié)閥成為該輸送系統(tǒng)壓降的最主要來源。
2.3、煤粉流量調(diào)節(jié)閥性能分析
中石化安慶分公司Shell粉煤氣化裝置的運(yùn)行實(shí)踐表明,該煤粉流量調(diào)節(jié)閥可在較大范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)煤粉流量的調(diào)節(jié),滿足氣化爐生產(chǎn)負(fù)荷調(diào)整的需求。
通過上述測(cè)試與分析,該閥門的性能及其操作仍有優(yōu)化的余地,例如,該套Shell煤氣化裝置一直在較低負(fù)荷下運(yùn)行,其煤粉流量調(diào)節(jié)閥的開度大多僅為16%-18%,正好處于流量調(diào)節(jié)閥最靈敏區(qū)段,閥門開度每調(diào)整1%,其流量變化可達(dá)約740kg/h,對(duì)煤粉流量的平穩(wěn)調(diào)節(jié)帶來的難度較大,對(duì)此可以通過進(jìn)一步優(yōu)化閥門結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)其開度與煤粉流量的平緩變化關(guān)系,擴(kuò)大閥門的有效調(diào)節(jié)范圍,便于裝置的穩(wěn)定操作。
無論是在煤粉循環(huán)還是在氣化爐開車運(yùn)行階段,閥門開度較小時(shí),會(huì)使閥門的壓降增加,造成系統(tǒng)能量消耗,同時(shí)由于流道減小引起的速度提升,會(huì)加速煤粉對(duì)閥芯表面的沖蝕,降低閥門的使用壽命,有研究報(bào)道,煤粉流量調(diào)節(jié)閥開度減小時(shí),煤粉輸送的穩(wěn)定性隨之變差,建設(shè)針對(duì)具體氣化爐的運(yùn)行負(fù)荷,采用改變調(diào)節(jié)閥開度與煤粉輸送壓差相結(jié)合的手段進(jìn)行操作,避免為了控制煤粉流量,使調(diào)節(jié)閥開度過小,閥門壓降過高,導(dǎo)致系統(tǒng)能量耗增加和閥門壽命縮短的后果。
3、結(jié)束語
煤粉氣化工藝中的煤粉流量調(diào)節(jié)閥對(duì)于實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)系統(tǒng)的長周期穩(wěn)定運(yùn)行作用重大,通過對(duì)Shell粉煤氣化裝置上煤粉流量調(diào)節(jié)閥的性能測(cè)試與研究,提出該閥門的結(jié)構(gòu)及其性能尚有可改進(jìn)之處,期待依靠自主創(chuàng)新,開發(fā)出性能更優(yōu)的國產(chǎn)化煤粉流量調(diào)節(jié)閥,結(jié)合分析運(yùn)行裝置的條件以及閥門特性,提出在生產(chǎn)操作上可進(jìn)行調(diào)節(jié)與優(yōu)化,以達(dá)到延長閥門使用壽命和降低生產(chǎn)能耗的目的。