鍋爐循環(huán)水泵機械密封泄漏原因分析及對策
分析了甲醇裝置鍋爐循環(huán)水泵機械密封泄漏原因,提出了切實可行的改造方案,取得了良好的效果。
吐哈油田公司甲醇廠鍋爐循環(huán)水泵P-200是甲醇裝置的關鍵設備,主要承擔轉化輔鍋汽包V-201與一段爐煙氣廢鍋盤管之間鍋爐水循環(huán)的任務。其基本參數(shù)如表1:
表1 鍋爐循環(huán)水泵基本參數(shù)
該泵型號為CHZE200-250,機械密封型號為C8BKC55(多彈簧式平衡型單端面機械密封)。機械密封的沖洗方式為帶中間冷卻器的正向自沖洗(中間冷卻器為四管程固定管板式換熱器),冷卻方式為循環(huán)水(硬水)背冷,如圖1所示。
圖1
1、存在的問題
甲醇裝置在生產(chǎn)運行中,P-200泵機械密封多次發(fā)生泄漏。2010年,甲醇裝置運行了8個月,期間共發(fā)生機封泄漏事故5次,對裝置的平穩(wěn)運行造成較大威脅。
機械密封損壞時,高溫高壓介質從靜環(huán)壓蓋沿軸噴出。一方面嚴重影響了泵的上水量,破壞工藝操作的穩(wěn)定性;另一方面,由于噴出的是高溫介質,易發(fā)生人員燙傷事故。另外,機械密封維修工作量較大,而且機械密封是高壓集裝式密封,價格較高。
2、泄漏原因分析
將機械密封拆下檢查發(fā)現(xiàn)軸套表面及動靜環(huán)內表面布滿水垢,動環(huán)被卡死,阻止了動環(huán)的軸向運動,無法實現(xiàn)動環(huán)沿軸向的補償作用。這是造成機械密封泄漏的直接原因。循環(huán)水(生水)溫度過高時,會導致其中的離子發(fā)生如下化學反應:
Ca(HCO3)2=CaCO3↓+CO2↑+H2O
Mg(HCO3)2=MgCO3↓+CO2↑+H2O
MgCO3 + H2O=Mg(OH)2↓ +CO2↑
在水中可溶的Ca(HCO3)2、Mg(HCO3)2在加熱至80℃左右時,開始析出CaCO3、 Mg(OH)2沉淀而形成水垢。
P-200泵機械密封的冷卻包括兩部分:一部分是正沖洗,介質通過中間冷卻器后直接冷卻密封腔。另一部分是循環(huán)水冷卻靜環(huán),即背冷,不間斷地帶走動靜環(huán)產(chǎn)生的磨擦熱(見圖2)。
當作為背冷的循環(huán)水溫度升高到一定溫度(如80℃左右)時,會在機械密封間隙部位產(chǎn)生水垢(主要成分為含鈣的化合物)。水垢黏附在機封彈簧的狹小間隙中并不斷積存,導致彈簧失去彈性,使機封喪失了自動補償能力,造成失效。結成塊狀的水垢脫落進入到密封端面,還會加劇密封端面的磨損、降低機械密封的使用壽命。水垢顆粒致使機械密封出現(xiàn)微動磨損,在輔助密封圈與軸套之間形成溝痕,影響機械密封的追隨性,使機械密封失效[1]。當開始出現(xiàn)結垢現(xiàn)象時,循環(huán)水的流動速度會隨著水垢的增多而逐漸降低,造成端面摩擦產(chǎn)生的熱量和介質的熱量不能及時帶走,回水不暢又導致腔體內的循環(huán)水溫度快速升高。在較短的時間內就會造成端面磨損、密封圈泄漏、彈性元件失彈,導致密封失效。
圖2
甲醇廠的循環(huán)水裝置對循環(huán)水進行了一定的阻垢處理,而且背冷循環(huán)水的上水溫度是 30℃,本身不會產(chǎn)生水垢。只有在加熱情況下,其中的離子才會發(fā)生化學反應,產(chǎn)生水垢。
對造成密封腔內循環(huán)水溫度升高的原因進行了分析:P-200機械密封的動環(huán)是由鈷基硬質合金做成 ,靜環(huán)由浸銻石墨做成,二者都是熱的良導體。背冷循環(huán)水直接與動靜環(huán)內徑表面接觸,因此動靜環(huán)內徑表面的溫度,基本相當于密封腔的溫度。查閱P-200的相關資料,確定P-200機封正向沖洗水是將泵出口245℃、4.0MPa的鍋爐循環(huán)水經(jīng)中間冷卻器冷卻至110℃后,返回泵機封端面沖洗冷卻密封面。而測得的沖洗管線進密封腔之前的溫度為130℃,比設計值高出20℃,而密封腔內部溫度高達150℃以上。由此判斷,機械密封損壞的根本原因是由于密封腔溫度過高引起。在這種情況下,循環(huán)水到達密封腔后,迅速發(fā)生化學反應并汽化,其中的鈣鎂離子全部以水垢形式留存在機械密封內和軸套表面上,造成機械密封的損壞。因此,只要給密封腔足夠冷卻,再加上循環(huán)水裝置的阻垢措施,循環(huán)水將不會升溫致使其中的離子發(fā)生反應而析出CaCO3、Mg(OH)2。這就要求中間冷卻器有足夠的冷卻能力。
而沖洗管線進密封腔之前的溫度已達130℃,說明中間換熱器的換熱效果已不足以對沖洗水進行充分冷卻。在對中間冷卻器進行解體檢修中發(fā)現(xiàn),在換熱面上,存有大量水垢,嚴重影響換熱效果。這是造成沖洗線溫度過高的直接原因。此外,P200中間冷卻器自2003年投入運行以來,運行中管束多次發(fā)生泄漏,造成高壓鍋爐循環(huán)水竄入0.3MPa循環(huán)水中,發(fā)生水擊現(xiàn)象,影響機封沖洗效果。由于該臺中間冷卻器的檢修試壓較為復雜,需送至外地檢修,影響了正常生產(chǎn)。
3、改造方案
防止背冷循環(huán)水產(chǎn)生水垢,最簡單的方法是將背冷循環(huán)水(生水)改為脫鹽水(軟水)。但考慮到P-200的實際情況,將背冷循環(huán)水改為脫鹽水不可行。主要原因,一是改造以后,雖然能避免密封腔內的結垢,但由于中間換熱器的換熱效果較差,密封腔的溫度并沒有降低,過高的溫度對機械密封各部件的損害仍很大,對機封的長期運轉,并非十分可靠;二是由于機械密封背冷水直接排放至地溝內,如果使用軟水,價格較高,常年排放浪費嚴重,對裝置的節(jié)能降耗不利。
經(jīng)反復論證,決定采用如下改造方案:將P-200沖洗水中間冷卻器拆除,從輔鍋汽包上水泵P-201出口總管接管線,將5.0MPa、104℃的鍋爐給水引至P200機封沖洗水入口管線,冷卻P-200機械密封。改造后的沖洗水流程如圖3所示。
圖3
P-201出口為來自除氧器的脫鹽水,P-200的正向自沖洗水為鍋爐水,脫鹽水水質較鍋爐水水質要清潔得多,用P-201出口脫鹽水作為P-200的機械密封沖洗水,能減少機械密封的磨損,同時,P-200機械密封沖洗水的設計溫度為110℃,P-201出口水的溫度為104℃,二者間溫度比較接近,不會對機封造成損壞,對泵輸送介質鍋爐循環(huán)水也無影響。此外,裝置開工時,P-201比P-200早運行,這就保證了P-200運行時其機械密封沖洗水的連續(xù)性。
該改造方案的風險在于:
(1)P-201出口水給P200作為沖洗水冷卻機械密封,當P201發(fā)生故障停機,會造成P-200機械密封沖洗水中斷,損壞機械密封,甚至使其發(fā)生嚴重泄漏。為解決這一問題,將P-200沖洗水管線由閥門控制后返回至機械密封沖洗水入口(如圖3),這樣在緊急情況下,仍可投用P-200的自沖洗水,保證機械密封的沖洗水不中斷,保護機械密封。當然,由于此時缺少了中間冷卻器,沖洗水的溫度較高,對機械密封各部件仍將造成損害,但短時間運行不會有問題。而且,這種情況通常不會發(fā)生,因為甲醇裝置一共有三臺P-201泵,一旦運行泵發(fā)生故障,可以及時啟動備用泵。
(2)P-201出口壓力5.0MPa,P-200的自沖洗水壓力為4.0MPa。如果沖洗水量過大,會造成機械密封沖洗壓差過大,對機械密封沖刷嚴重,損壞機械密封,引起泄漏。但只要控制好沖洗水線上的兩個閥門開度,防止開度過大,這個風險完全可以避免。
4、改造效果
2011年3月按照上述方案對兩臺泵進行改造之后,P-200兩臺泵一直正常運行。截止到2012年5月,扣除甲醇裝置停運四個月時間,P-200兩臺泵累計運行時間分別達到3600小時和4300小時以上,沒有發(fā)生因結垢引起機械密封損壞的情況。與改造前相比,節(jié)省了大量人力物力,同時還降低了裝置停產(chǎn)的風險,為甲醇廠長周期平穩(wěn)安全運行提供了有力的保障。