尿素裝置P4閥的改進(jìn)
山西蘭花集團(tuán)化肥廠(chǎng)尿素裝置原P4閥采用氣動(dòng)薄膜單座調(diào)節(jié)閥(ZMBS-320型),閥體結(jié)構(gòu)為單座角式,材質(zhì)為316L;執(zhí)行機(jī)構(gòu)采用反作用氣動(dòng)薄膜式,氣源壓力為0.14MPa,流量特性為直線(xiàn)。在運(yùn)行過(guò)程中,該P(yáng)4閥使用壽命僅6個(gè)月,因無(wú)法控制合成塔而被迫停車(chē)。拆檢后發(fā)現(xiàn)閥芯、閥座幾乎被腐蝕完。更換后,連續(xù)幾次出現(xiàn)同樣的問(wèn)題。經(jīng)對(duì)該調(diào)節(jié)閥的選型分析,決定更換為氣動(dòng)活塞高壓反氣蝕調(diào)節(jié)閥(ZJHS-320型)。從2008年9月安裝至今,運(yùn)行基本正常,2010年6月拆開(kāi)檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。
1、閃蒸、汽蝕原因分析及改進(jìn)
閃蒸、汽蝕是P4閥使用壽命短的主要影響因素。由于P4閥閥前壓力為19.96MPa,閥后壓力為1.60MPa,壓差為18.36MPa,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于尿液的最大飽和壓差。尿液流經(jīng)閥芯、閥座處時(shí)會(huì)產(chǎn)生閃蒸,由此再產(chǎn)生汽蝕,并對(duì)閥門(mén)內(nèi)部及相鄰近的管道結(jié)構(gòu)造成極大的破壞,尤其對(duì)閥芯會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重的沖刷破壞。小開(kāi)度工作時(shí),節(jié)流口流速更快,壓力更低,閃蒸破壞更嚴(yán)重;大開(kāi)度工作時(shí),系統(tǒng)壓力恢復(fù)到飽和壓力以上時(shí)造成的汽蝕破壞也很?chē)?yán)重。為此,應(yīng)盡量避免小開(kāi)度工作,并采取有效的反汽蝕措施。
(1)直線(xiàn)流量特性的調(diào)節(jié)閥在小開(kāi)度時(shí),流量相對(duì)變化值大,放大系數(shù)大;當(dāng)調(diào)節(jié)閥在大開(kāi)度時(shí),流量相對(duì)變化值小,放大系數(shù)小。等百分比流量特性的調(diào)節(jié)閥在小開(kāi)度時(shí),調(diào)節(jié)閥的放大系數(shù)小;而在調(diào)節(jié)閥大開(kāi)度時(shí),放大系數(shù)大。相比而言,相同流量系數(shù)的調(diào)節(jié)閥流過(guò)同樣流量的尿液時(shí),等百分比流量特性比直線(xiàn)流量特性對(duì)閥門(mén)的開(kāi)度要大。故為追尋大開(kāi)度下工作,將流量特性改為等百分比。
(2)原結(jié)構(gòu)為簡(jiǎn)單單座形式,18.36MPa的壓差完全作用在閥芯上,在閥芯處產(chǎn)生的閃蒸、汽蝕很大,為了減小該影響,必須減小閥芯處的壓差,采取逐級(jí)降壓的方法,把調(diào)節(jié)閥的總壓差分成幾個(gè)小壓差,逐級(jí)降壓,使每一級(jí)都不超過(guò)臨界壓差。ZJHS-320型高壓反汽蝕調(diào)節(jié)閥結(jié)構(gòu)如圖1所示。該閥采用“孔板+單座閥+套筒閥”三級(jí)節(jié)流結(jié)構(gòu):一次節(jié)流為接管縮徑(a處),相當(dāng)于孔板節(jié)流,約占總壓降的10%;二次節(jié)流為單座節(jié)流(主節(jié)流、b處),采用單座閥的結(jié)構(gòu),約占總壓降的30%;三次節(jié)流為套筒節(jié)流(c處),采用套筒結(jié)構(gòu),約占總壓降的60%。該結(jié)構(gòu)將通過(guò)總壓差分成數(shù)個(gè)較小的壓降,每個(gè)較小壓差都確保其節(jié)流面最小處的壓力大于飽和蒸汽壓力,避免或減輕閃蒸效應(yīng)對(duì)閥的破壞作用。除減小此破壞外,用小孔噴射型結(jié)構(gòu)的套筒節(jié)流件取代原單座閥的“導(dǎo)向襯套+閥座”方式,可以徹底解決導(dǎo)向襯套易松落的問(wèn)題;還可以減少抗流對(duì)閥芯座的單邊局部破壞作用,降低節(jié)流喑音。
圖1 ZJHS-320型高壓反汽蝕調(diào)節(jié)閥結(jié)構(gòu)
2、腐蝕原因分析及解決
腐蝕是P4閥使用壽命短的次要因素(化學(xué)腐蝕和磨損腐蝕)。尿液對(duì)不銹鋼有化學(xué)腐蝕作用,將原316L不銹鋼閥內(nèi)組件改為進(jìn)口尿素專(zhuān)用鋼(U3或A4)閥內(nèi)組件,閥體仍采用316L。磨損腐蝕因受到過(guò)分的機(jī)械沖刷作用而不易恢復(fù),腐蝕率會(huì)明顯加劇,因尿液中含有固相微顆粒,大大加劇磨損腐蝕,可通過(guò)開(kāi)車(chē)階段的氧鈍化在閥體內(nèi)部及組件外部形成氧化膜來(lái)減輕腐蝕的影響。
3、執(zhí)行機(jī)構(gòu)輸出力的影響及改進(jìn)
P4閥原采用反作用氣動(dòng)薄膜式,其彈簧力較小(0.14MPa),P4閥運(yùn)行壓力高(19.96MPa),使用中,在閥門(mén)開(kāi)度小或停車(chē)需要閥門(mén)全關(guān)時(shí),經(jīng)常出現(xiàn)由于彈簧力較小使閥門(mén)無(wú)法控制壓力或無(wú)法關(guān)閉到位。將其改為氣動(dòng)活塞執(zhí)行機(jī)構(gòu),其具有體積小、推力大、運(yùn)動(dòng)可靠等特點(diǎn),彈簧力可達(dá)0.5~0.6MPa,可以消除此方面的影響。