閥桿拉傷問題分析及處理

2013-06-09 劉奉云 中海石油煉化有限公司

  描述了某制氫裝置故障閥門的基本情況,分析了閥桿拉傷的原因,介紹了損傷部件的修復措施和檢修效果。

一、前言

  某石化廠制氫裝置預轉化反應器的三臺進口手動操作的閘閥,在裝置臨時停車期間增加了電動執行機構,在進行電動機構調試時出現閥桿拉傷問題,導致裝置不能按計劃開車。通過對閥桿部件的檢查和分析,進行修復后裝置才重新開車。下面是故障閥門的基本信息。

  所屬單元:109單元Ⅱ系列。

  工況:介質為轉化氣(含H2),操作溫度510℃,操作壓力3.0MPa。

  閥門廠商:西班牙POYAM。

  閥門參數:彈性閘板閘閥,DN450/CL600/RF,閥體材質C12A,閥桿材質F347H。

  安裝狀態:閥門水平安裝于水平管線,閥桿處于水平方向。

  運行狀態:兩臺閥處于常開狀態,一臺閥處于常閉狀態。

  使用期限:安裝于2008年6月,截止2011年11月底一直處于正常使用狀態。

  啟閉頻率:裝置開停車時,各進行一次全行程啟閉,啟閉頻率低。

  驅動形式:原配為手動蝸桿機構,后改成電動機構。

二、閥門故障情況

  閥門原有驅動形式為手動蝸桿機構,裝置開停車期間,幾個人輪流不間斷進行一次全開或全關操作需要耗時30min,這樣既浪費人力資源又不能及時保證裝置進入安全狀態。鑒于此種狀況,車間決定將驅動機構改為電動,經過對比和選型,最終確定選用ROTORK的電動執行機構,并于2011年11月底裝置停車期間,進行電動機構的安裝和調試。

  1、問題的發現

  閥門電動機構改裝調試完成后的當天下午,操作人員就發現一臺改裝閥門的閥桿有嚴重的劃傷(劃傷情況是劃痕布滿近1/2閥桿圓周,可看見閥桿的光桿長度上均有很深的溝痕)。再檢查另外兩臺同樣改裝的閥門,閥桿也存在不同程度的拉傷情況,閥桿和填料隔套的損傷情況如圖1、圖2所示。

閥桿拉傷問題分析及處理

圖1 閥桿的損傷情況

閥桿拉傷問題分析及處理

圖2 填料隔套的損傷情況

  2、解體檢查

  解體檢查發現三臺閥門的閥桿光桿部位、上密封部位、填料部位均有不同程度的嚴重劃痕(最深1~2mm),上閥座環和填料隔套內有金屬粉末和細微碎屑,上閥座硬質合金面有壓痕,閥桿最大有2mm的徑向圓跳動,解體測量數據見下表。

  閥門解體測量數據表(單位:mm)

三、閥門故障原因分析

  閥門在改裝電動機構之前,運行狀況一直良好無任何問題,這說明閥門是在電動機構的安裝調試期間出現了問題。閥門產生如此嚴重的劃傷(不是簡單的刻線、拉毛和粗糙),最大的可能就是在閥桿與上密封部位進入了較硬的金屬碎片或顆粒,金屬碎片或顆粒在間隙較小的空間內,當閥桿動作時,閥桿表面與其配合的上閥座環內壁及填料隔套劃傷。原因分析如下。

  (1)閥門過開解體發現,上閥座密封面上有很深的壓痕,可能有部分STL硬質合金物質脫落,進入閥桿與上閥座環和填料隔套的間隙。

  (2)閥桿彎曲進行閥桿徑向圓跳動量測量時,3號閥的閥桿的最大徑向圓跳動為2mm,彎曲的閥桿可能對上閥座、填料隔套及填料壓蓋有很大的摩擦。過關或不平衡力會導致閥桿彎曲變形。

  (3)配合間隙問題閥桿與其他幾個密封件的配合間隙,尤其是與上閥座環的配合間隙過小。

  (4)水平安裝對于閘閥來講,一般情況下應是豎直安裝于管線,如安裝空間不夠,或為了方便操作與維護,才不得已水平安裝。水平安裝的情況下,沉重的閥板會給閥桿一個某種程度上向下的不良性力,部分惡劣工況下則可能會使閥桿產生一定的疲勞,同時使閥桿與上閥座環、填料隔套、填料壓蓋之間的底部間隙變小并增大摩擦力,進入間隙的雜質在水平方向也不容易落出。3臺閥門閥桿的劃傷部位基本都在閥桿水平方向的底面和偏下側面。

  (5)電動執行裝置電動執行裝置的設計、裝配、調試不當是導致閥桿拉傷的直接原因。手動操作改成電動操作,畢竟與原閥門不是原配,在其結構的設計上,可能與手動閥門存在不協調的地方;裝配的電動機構的軸心可能與原蝸桿機構不同心造成閥桿彎曲;調試方法不當,由于電動裝置轉速過快致使閥門產生過開或過關的情況,電動裝置的扭矩過大,在全開或全關時,給閥桿或閥座一定程度的不平衡力,造成某種程度的破壞和不良影響,以致產生如此嚴重的損傷。

四、處理措施

  1、閥桿修復

  第一步,閥桿測繪。

  第二步,閥桿直線度檢測。

  第三步,根據上一步的結果來判斷是否需要校直。

  第四步,根據閥桿拉傷情況按如下步驟執行修復工藝,用銼刀將拉傷處的毛刺去掉;對拉傷較淺的部位,使用扁鏟加工至深1mm左右,然后用砂布或角磨機打磨粗化,此時將呈現出新金屬表面;用TL-700金屬清洗劑清洗表面,使被修復的表面無油、無塵和無污物等;根據閥桿材質選定金屬粉末熔覆拉傷處。

  第五步,激光熔覆和細部修整。根據測繪出來的閥桿圖樣在熔覆機上進行數控編程;熔覆拉傷表面處,根據傷痕深度反復多次執行熔覆;最終熔覆后的高處要求高出原有尺寸1mm以上;用車床、銼刀、刮刀和砂布等工具將高于原尺寸的熔覆層去除,操作時要隨時測量,不要使熔覆層低于原尺寸,并且預留0.5mm作為精修整量;待尺寸達到精修余量時,分別用600號、800號的砂布繼續打磨;當尺寸高于原尺寸0.2mm時,更換金剛砂,研磨至實際尺寸精度即可。

  2、上閥座的修復

  對上密封部位進行吹掃清洗,去除雜質。用砂紙對上閥座環內部進行打磨,去除不平整。測量上閥座及閥桿上密封面的幾何尺寸,加工研磨胎具。找正后分別進行粗磨、細磨和精磨。

  3、填料隔套的修復

  有劃傷的填料隔套,用激光熔覆后機加車削并拋光。后來更換了填料和中法蘭大蓋墊片。電動執行機構仍然裝配,但還是利用手動進行操作,因為電動機構廠家還沒有給出具體的故障意見。

閥桿拉傷問題分析及處理

催化裂化裝置

五、結語

  故障閥門的閥桿及相關部件修復裝配后裝置重新開車,現在閥門性能穩定,這說明閥門的修復效果很好。鑒于本次閥門電動機構調試時出現的問題,在進行同類操作時一定要做好技術準備工作,同時要制定好防范措施,以避免給企業帶來不必要的損失。