低溫液體泵機械密封泄漏原因分析及改造

2013-10-21 尚陽鋒 真空技術網整理

一、機械密封泄漏

  煤制甲醇項目空分裝置液氮槽車用懸臂式環段雙級離心泵(P50),瑞士CRYOMEC 公司制造,型號ZP2/260-7,5-DCNSLL,軸封采用波紋管機械密封。裝置停運期間,液氮槽車泵,通過兩臺大氣氣化器負責向界外裝置輸送密封氮氣,裝置正常運行期間負責槽車充裝,間斷運行。泵體結構見圖1。

液氮槽車泵泵體結構

圖1 液氮槽車泵泵體結構

  液氮槽車泵首次運行,各參數正常,均達到設計指標。運行4h 后停泵,發現機械密封泄漏。檢查密封氣壓力正常,工藝人員對泵重新解凍,然后嚴格按照冷泵曲線再次冷泵,避免因冷泵過快對泵體造成影響,但機械密封泄漏現象沒有消除。解體檢查各部件未發現異常,將泵回裝,冷泵后啟動,運行正常,但是停泵后,機械密封再次出現泄漏。泄漏現象反復出現,廠家人員反復解體檢查,更換新機械密封也無濟于事,最后廠家不得不放棄。

二、密封泄漏原因分析

  (1)泵解體時,機械密封動靜環摩擦副光潔、平整、無破損、無劃痕。機械密封波紋管及其與波紋管座間的焊縫著色檢查沒發現裂紋。O 形環1、2 完好,彈性良好,尺寸合適。避免了因密封組件缺陷引起泄漏。

  (2)泵嚴格按照技術要求回裝。泵軸和電機軸經聯軸器(屬剛性聯軸器)聯結后,泵軸末端及葉輪徑向跳動均<0.02mm,葉輪與軸垂直度偏差0.01mm,動環定距套兩端面平行度偏差0.01mm,機械密封靜環組件在軸上滑動自如,無卡澀現象。

  (3)電機軸承為單列深溝球軸承,聯軸器為剛性聯軸器,轉子的軸向竄量,基本上就是軸承的軸向游隙,可不予考慮,因此轉子的微小竄量,不會引起機械密封泄漏。

  (4)對泵體、密封腔、電機等各部位進行振動測量,最大0.22cm/s, 處于優良級,可排除泵振動大造成機械密封泄漏的可能。

  (5)機械密封的密封氣壓力一直控制在設計范圍內(0.2~0.3MPa),沒有因為密封氣壓力過低引起機械密封泄漏。

  (6)由于空分裝置是由液化空氣(杭州)有限公司整體設計、供貨,因此設備安裝過程中液空現場工程師對安裝質量全程監控,內潔工作做得非常好,泵解體檢查已得到很好驗證,泵體內沒發現任何異物。從而也排除了因摩擦副間雜物引起機械密封泄漏的可能。

  以上原因排除后,認定機械密封波紋管在超低溫環境下彈簧比壓急劇下降,導致動靜環密封面貼合不緊。由于泵需要頻繁開停,波紋管低溫下不能回彈,從而導致動靜環密封面間出現縫隙,造成機械密封泄漏。

三、機械密封的改進

  (1)利用低溫材料,加工兩件內徑88mm,外徑110mm 的兩半式圓環,開口處用M5 內六方螺栓緊固在波紋管兩端并緊貼波紋管座的內端面。圓環與波紋管之間有一定的緊力,防止泵運行時圓環產生振動。兩半式圓環見圖2 所示。

兩半式圓環和彈簧

圖2 兩半式圓環和彈簧

  (2)在兩半式圓環開口的兩側對稱位置分別加工6 個直徑7.8mm 的盲孔,同側的6個孔均勻布置,以保證機械密封端面上彈簧比壓均勻。在另1 只圓環相對應的位置加工出12 個直徑7.8mm 的盲孔,以保證彈簧豎直安裝。

  (3)從專業廠家訂購12 個符合尺寸要求的耐低溫的彈簧。考慮到超低溫環境比較復雜,彈簧比壓理論計算偏差較大,如果彈簧安裝太多,勢必造成比壓過大,加劇動靜環的磨損,縮短機械密封的使用壽命,于是試安裝8 個彈簧。泵運行1 周后,機械密封再次出現泄漏,解體檢查發現,動環定距套長度減短了2mm,表明靜環彈簧比壓過大,造成動靜環之間摩擦力太大,致使動環與軸沒有同步轉動,

  從而導致動環與定距套產生相對運動,由于動環的硬度遠高于定距套硬度,因此定距套出現嚴重磨損。好在泵運行時間短,機械密封動靜環密封面未發生異常磨損和尺寸上的變化,機械密封再次組裝時只保留6 個彈簧。改進前的靜環見圖3,改進后的靜環見圖4。

改造前的靜環

圖3 改造前的靜環

改造后的靜環

圖4 改造后的靜環

四、小結

  泵回裝后,盤車輕松無卡澀。重新啟動泵,運行情況良好,振動正常,各項工藝性能指標均達到設計要求。6 個多月來,泵雖然經過數百次的啟停,運行依然穩定,機械密封密封效果良好,改造獲得成功。