引進(jìn)型超臨界汽輪機(jī)高壓調(diào)節(jié)閥閥座松動(dòng)處理
華電宿州發(fā)電廠采用引進(jìn)西屋技術(shù)生產(chǎn)的630MW超臨界汽輪機(jī)。自投產(chǎn)以來(lái),高壓調(diào)節(jié)閥先后發(fā)生閥座松動(dòng),經(jīng)返廠處理未能完全消除隱患。通過(guò)對(duì)高壓調(diào)節(jié)閥閥座松動(dòng)進(jìn)行原因分析,并采取可靠現(xiàn)場(chǎng)處理方案,保證機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。
引言
華電宿州發(fā)電廠一期工程安裝兩臺(tái)630MW超臨界燃煤汽輪發(fā)電機(jī)組。汽輪機(jī)為引進(jìn)生產(chǎn)的美國(guó)西屋公司技術(shù)汽輪機(jī),型號(hào)為N630-24.2/566/566。汽輪機(jī)型式為超臨界、單軸、三缸、四排汽、中間再熱、凝汽式,原始設(shè)計(jì)額定功率為630MW,最大連續(xù)出力為648MW。兩臺(tái)機(jī)組分別于2007年9月、11月投產(chǎn)發(fā)電。高壓調(diào)節(jié)閥閥體上加工有基孔,閥座采用液氮冷卻后裝入基孔,與基孔有0.19~0.23mm過(guò)盈量。閥體與閥座之間開(kāi)孔打入止動(dòng)銷(xiāo),外部加裝絲堵并封焊。大部分機(jī)組在第一次高調(diào)門(mén)閥座松動(dòng)后將閥組割下返廠處理,制造廠將閥座過(guò)盈量加大到0.28mm,閥座與閥體結(jié)合處增加封焊。
1、高壓調(diào)節(jié)閥閥座歷次檢查
2008年10月,對(duì)1號(hào)機(jī)組第一次檢查性大修,對(duì)1號(hào)機(jī)1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)高調(diào)門(mén)解體檢查時(shí),發(fā)現(xiàn)閥座與閥體配合有間隙,在用銅棒敲擊閥座時(shí)有明顯的松動(dòng)現(xiàn)象。2號(hào)高調(diào)門(mén)閥座松動(dòng)尤為嚴(yán)重,已完全松脫。2008年10月26日,公司組織制造廠代表召開(kāi)專(zhuān)題會(huì),確定最終處理方案,為了防止4號(hào)高調(diào)門(mén)閥座出現(xiàn)類(lèi)似的松脫現(xiàn)象,決定將1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)、4號(hào)高調(diào)門(mén)閥座全部更換處理,制造廠嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求確保安裝工藝。過(guò)盈量及防轉(zhuǎn)銷(xiāo)的配合尺寸符合圖紙要求。
2009年4月,對(duì)2號(hào)機(jī)組第一次檢查性大修,對(duì)1號(hào)機(jī)高調(diào)門(mén)解體檢查時(shí)發(fā)現(xiàn),4只高壓進(jìn)汽調(diào)閥閥座都有不同程度的松動(dòng)現(xiàn)象,在用銅棒敲擊閥座時(shí)有明顯的松動(dòng)現(xiàn)象,按照1號(hào)機(jī)方案返廠處理。缺陷如圖1所示。
圖1 3號(hào)高壓進(jìn)汽調(diào)閥閥座松動(dòng)
2012年10月13日,1號(hào)機(jī)組小修期間,考慮到4號(hào)高壓調(diào)節(jié)閥閥桿斷裂,利用小修機(jī)會(huì)更換新的閥桿。4號(hào)高調(diào)閥解體過(guò)程中發(fā)現(xiàn),閥座焊線開(kāi)裂1/2,用木棒敲擊存在明顯金屬撞擊的聲音,判斷為閥座存在松動(dòng)隱患。缺陷如圖2所示。
圖2 4號(hào)高壓進(jìn)汽調(diào)閥閥座
2013年5月,1號(hào)機(jī)組大修,高壓調(diào)節(jié)閥解體,用銅棒對(duì)閥座進(jìn)行敲擊。檢查發(fā)現(xiàn)1號(hào)、2高調(diào)閥焊線部分開(kāi)裂,開(kāi)裂幅度達(dá)1/2。3號(hào)高壓調(diào)節(jié)閥閥座轉(zhuǎn)動(dòng)3mm,4號(hào)高壓調(diào)節(jié)閥銷(xiāo)子處閥座聲音正常,其余地方用銅棒敲擊聲音異常,用木頭手柄敲擊有明顯金屬撞擊聲音。判斷3號(hào)、4號(hào)高調(diào)閥閥座二次松脫。
2、同類(lèi)型機(jī)組高調(diào)閥閥座松動(dòng)調(diào)研
該類(lèi)型600MW汽輪機(jī),高壓調(diào)節(jié)閥普遍存在閥座松動(dòng)的情況,共20臺(tái)機(jī)組均發(fā)生過(guò)閥座松動(dòng)情況。
福建某電廠2號(hào)機(jī)2008年8月發(fā)生4號(hào)高調(diào)閥閥座松脫,圖3所示。
圖3 閥座浮起發(fā)生翻轉(zhuǎn)
河南某電廠1號(hào)機(jī)2008年5月發(fā)生閥座松動(dòng)引發(fā)銷(xiāo)子泄漏,圖4所示。
圖4 閥座松動(dòng)造成銷(xiāo)子泄漏
江蘇某電廠1號(hào)機(jī)2011年10月發(fā)生閥座浮起。2010年5月發(fā)生高壓調(diào)節(jié)閥閥座單邊脫出浮起40mm,閥心與閥座僅能單邊38mm接觸的情況。
江蘇某電廠5號(hào)、6號(hào)、7號(hào)、8號(hào)4臺(tái)機(jī)組發(fā)生閥座松動(dòng),6號(hào)、7號(hào)、8號(hào)3臺(tái)600MW機(jī)組共12個(gè)閥座現(xiàn)場(chǎng)檢查閥座松動(dòng),現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行拆卸。
3、高壓調(diào)節(jié)閥閥座松動(dòng)的危害
高壓調(diào)節(jié)閥閥座通常設(shè)計(jì)為長(zhǎng)頸擴(kuò)散器或者短頸擴(kuò)散器,目的基于兩點(diǎn)。一是組織來(lái)流穩(wěn)流有序,所有上游來(lái)汽是紊亂狀態(tài),若上游來(lái)汽不經(jīng)組織,勢(shì)必造成無(wú)序流動(dòng),導(dǎo)致流動(dòng)嚴(yán)重阻塞或進(jìn)汽后汽流調(diào)整困難;二是有效回收高速流動(dòng)的動(dòng)能,使之恢復(fù)成高位勢(shì)能。無(wú)論閥后的噴嘴組是沖動(dòng)式葉柵還是反動(dòng)式葉柵,都要求“葉柵前的來(lái)流是無(wú)限穩(wěn)流,這意味著來(lái)流是將高速動(dòng)能通過(guò)擴(kuò)散器,轉(zhuǎn)換為勢(shì)能,恢復(fù)來(lái)流的壓力,以便進(jìn)入葉柵更高效做功,如同汽流通過(guò)動(dòng)葉葉柵后,迅速擴(kuò)壓后減速成緩流,再進(jìn)入靜葉柵的原理相同”。
擴(kuò)散器松動(dòng)事故主要是由于閥座在受熱狀態(tài)下擴(kuò)散器過(guò)盈量減少或者消失,導(dǎo)致擴(kuò)散器上浮,事故主要表現(xiàn)在:閥桿振動(dòng),軸向振動(dòng)劇烈;機(jī)組變工況時(shí)調(diào)閥嚴(yán)重遲緩或無(wú)法加減功率,機(jī)組異常噪音甚至嘯叫。閥座松動(dòng)上浮還會(huì)引起機(jī)組惰走時(shí)間長(zhǎng),汽門(mén)嚴(yán)密性不合格甚至可能引發(fā)汽輪機(jī)超速的惡性事故。
4、高壓調(diào)節(jié)閥閥座松動(dòng)原因分析和處理
4.1、閥座松動(dòng)原因
高調(diào)閥閥座松動(dòng)是共性問(wèn)題,公司在2008年底1號(hào)機(jī)大修時(shí)檢查閥座松動(dòng),對(duì)其割除返廠處理,當(dāng)時(shí)處理工藝為將過(guò)盈間隙由0.22mm放大到0.28mm,對(duì)閥座邊緣焊接固定。現(xiàn)在看來(lái),當(dāng)時(shí)處理工藝存在明顯缺失。針對(duì)高調(diào)門(mén)閥座松動(dòng),制造廠2009年底起使用新型閥座,閥座材質(zhì)由10325PJ(12Cr2Mo)變更為X10CrMoVNb9-1,閥座結(jié)合處長(zhǎng)度增加30mm;閥座配合緊力由0.21mm增大至0.30mm。閥座二次松動(dòng)原因?yàn)橹圃鞆S對(duì)西屋引進(jìn)型技術(shù)消化不良,安裝工藝達(dá)不到,在機(jī)組啟停及變工況過(guò)程中,閥座在受熱狀態(tài)下擴(kuò)散器過(guò)盈量減少導(dǎo)致松動(dòng)。機(jī)組運(yùn)行期間,閥座在高溫下產(chǎn)生變形,閥座的過(guò)盈量逐漸變小甚至消失,是導(dǎo)致閥座松動(dòng)的主要原因。結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上,原閥座設(shè)計(jì)過(guò)短,與閥體之間接觸面積偏小,導(dǎo)致過(guò)盈力偏小。閥體母材材質(zhì)(10315AP,相當(dāng)于ZG15Cr1Mo1V)高溫力學(xué)性能余量過(guò)小,高溫下長(zhǎng)期運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生塑性變形,導(dǎo)致閥殼與閥座之間的過(guò)盈配合失效,也是閥座產(chǎn)生松動(dòng)的原因之一。
4.2、閥座松動(dòng)處理方案
2009年底起對(duì)閥座的材質(zhì)和結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn),閥座材質(zhì)由10325PJ(12Cr2Mo)變更為X10CrMoVNb9-1(相當(dāng)于P91材質(zhì)),閥座結(jié)合處長(zhǎng)度增加30mm,閥座配合緊力上限由0.23mm增大至0.28mm?紤]到高聯(lián)門(mén)已經(jīng)割除1次,對(duì)3號(hào)、4號(hào)高調(diào)閥閥座進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)更換。首先采用鉆削方案將銷(xiāo)子拔出,然后制作專(zhuān)用工具用千斤頂將舊閥座呈向上拉的態(tài)勢(shì)。
在舊閥座底部加裝密封板,注入液氮將其快速冷卻,消除過(guò)盈量后將閥座拔出,用鏜削機(jī)將高調(diào)閥基孔按照新型閥座尺寸加工至橢圓度、錐度、粗糙度合格。新閥座在液氮中緩冷后浸泡50min,快速將新閥座放入閥坑基孔內(nèi)。工裝壓板壓緊至閥座恢復(fù)常溫,加工銷(xiāo)孔、檢驗(yàn)密封線,縫焊螺塞,最后檢查管道無(wú)異物。機(jī)組修后高調(diào)閥閥序保持為1-2-3-4,機(jī)組啟動(dòng)過(guò)程中盡可能減小閥座與閥體的溫差,保證暖機(jī)充分。
5、結(jié)語(yǔ)
在機(jī)組啟動(dòng)過(guò)程中,盡量控制蒸汽參數(shù)的絕對(duì)溫差和溫升速率。適當(dāng)?shù)丶訜嵴羝,在從主汽閥控制轉(zhuǎn)速切換到調(diào)閥控制轉(zhuǎn)速之前,蒸汽室的內(nèi)表面溫度由緊靠?jī)?nèi)表面的深孔熱電偶測(cè)量應(yīng)等于或大于對(duì)應(yīng)主汽閥前主蒸汽壓力的飽和溫度。切換時(shí),主汽閥的汽溫應(yīng)等于或高于“切換時(shí)主汽閥進(jìn)口最低汽溫”曲線值。由于從主汽閥控制轉(zhuǎn)速切換到調(diào)閥控制轉(zhuǎn)速,使得蒸汽室壓力升高,這些最低溫度的規(guī)定能避免形成大量的水。經(jīng)實(shí)踐驗(yàn)證,現(xiàn)場(chǎng)更換閥座的方案經(jīng)濟(jì)有效,可以有效避免閥座松動(dòng)的發(fā)生。