30kW連續波磁控管的研制
本文敘述了大功率連續波磁控管的研制成果,該管為2450MHz、大功率、水冷、非包裝式、全金屬陶瓷結構、固定頻率連續波磁控管,該管最大工作效率可達72%,最大連續波輸出功率可達30kW,主要用于工業加熱和等離子體應用,該管的研制成功為國內微波能應用提供了高效率的微波源。
連續波磁控管主要用于微波加熱,其機理是基于微波與物質分子相互作用產生的熱效應。磁控管作為一種高效率的大功率微波電真空器件,適用于微波能的應用。近年來由于工業生產、城市生活和節能環保的需要,只有采用大功率、性能好的連續波磁控管才能滿足需求。目前,磁控管仍然是現有微波管中效率很高的微波器件,并且向小型化、高效率、大功率、低成本的方向發展。
1、關鍵技術
按照國際上規定,連續波磁控管專用頻率點是915,2450,5800MHz。目前國內外常用的是915和2450MHz。本文所研制的連續波磁控管頻率為2450MHz,單管最大輸出功率為30kW,已經達到了國際同類磁控管的技術水平,該管的研制成功填補了國內這一領域的空白,為國內微波能的廣泛應用提供了高效率的功率源。
目前10kW 以下的連續波磁控管,結構上多數與普通磁控管差別不大。但是當單管功率達到30kW 時,由于其輸出功率很大,因而在陰極類型的選擇、能量輸出器的結構、工作磁場的方式等方面與一般磁控管有很大的差別,設計的重點與關鍵技術突破也在于以上幾個方面。
1.1、陰極設計考慮
大功率連續波磁控管陰極采用直熱式金屬陰極,這種陰極結構相對簡單,不易變形,預熱時間短,通常在1min左右。隨著輸出功率的增加,電子回轟陰極加劇,陰極的工作溫度會快速升高,陰極表面的發射物質就會加劇蒸散,最終會使管子效率逐步降低,使用壽命大大縮短。所以大功率連續波磁控管的陰極在設計時是非常重要的。本文所研制的30kW 連續波磁控管采用直熱式純鎢陰極,工作溫度在2500℃左右,用鎢帶繞成單螺旋形狀,最大鎢絲電流達到100A,實際工作最小電流54A。當輸出功率達到滿功率時,燈絲電流降至3A。
在設計鎢絲上端的屏蔽帽和下端的支持帽與燈絲的焊接連接方式時,經過多次設計改進和工藝試驗,最終采用了氬弧焊連續點焊。這種焊接工藝與國外同類管子所用高溫焊料釬焊的方式相比,不僅保證了鎢絲在工作時的機械強度,同時又降低了焊料在高溫時的蒸散,延長了管子的使用壽命。陰極焊接結構示意圖如圖1所示。
圖1 陰極焊接結構示意圖
1.2、能量輸出器設計考慮
現在大功率連續波磁控管的能量輸出器一般采用軸向引出結構。軸向能量輸出器分為對稱引出和不對稱引出兩種。單根天線的不對稱引出,在2450MHz的管子中應用最多。本文研制的30kW 連續波磁控管為了簡化結構,裝配合理,能量輸出器為單根天線的不對稱引出,天線的截面取為圓形。為了滿足30kW 的功率容量和提高機械強度,該天線由圓截面的無氧銅壓制成形,天線圓截面的直徑為5mm(國外一般為4.5mm),使該部分同軸線的特性阻抗變小,進一步降低了功率損耗。同時天線穿過極靴的部分也是圓形,這樣更有利于提高極靴的擊穿強度。
1.3、其它方面設計考慮
本文研制的30kW 連續波磁控管,磁控管輸出功率可以通過外部線包磁場調節。當磁控管安裝在微波頭上時,采用線包產生磁場,這種結構體積小,產生的磁場均勻、效率高。由于大功率連續波功率輸出,為了提高陰極耐電子回轟的能力,采用直熱式的陰極,這樣陰極的直徑可以減小,因而腔體的腔數可以取較小的數值,本管N=12。同時為了提高電子效率,陽極的長度有所增加,這樣上、下極靴兩端的距離有所增加,為了保證互作用空間的磁場,在陰極的下面連接處,設計了一段導磁塊,實際測試磁場增加了2×10-2 T左右,有效地提高了電子效率,減低了管子的工作電壓。
2、測試結果
該管最終研制樣管性能指標如表1所示,整管外形圖如圖2所示。從測試結果可以看出,該管基本達到了設計要求,電參數完全滿足使用要求。
表1 30kW 連續波磁控管測試數據
圖2 整管外形圖
3、結論
30kW 連續波磁控管的研制成功,填補了國內該類型連續波磁控管的空白。隨著微波能在工業、化工等領域的大量應用,可靠性高、壽命長的大功率微波源的市場需求巨大,符合國家節能減排要求,必定會帶來可觀的經濟效益和較大的社會效益。